Sammanfattning
Syftet med denna rapport är att undersöka produktivitet inom utvalda delar av
Nexans produktion. Nexans är ett företag som tillverkar och saluför olika typer av
kabel för en mängd olika ändamål. Då kopparpriserna steg i höjden under början
av 2000-talet har företagen inom kopparindustrin blivit tvingade att effektivisera
produktionen för att bli konkurrenskraftigare. I viss mån har kunderna fått
acceptera en prisökning på grund av kopparpriserna. Faktumet att kunderna har
accepterat en stegring av prisläget hindrar inte industrin från att kontinuerligt
försöka förbättra befintlig produktion.
Uppgiften som ålåg författarna var att hitta en metod för att öka produktiviteten i
divisionen ”Tele-Metall”. Divisionen är ett område inom Nexans som bland annat
innefattar processindustri i form av extrudering (plastbearbetning) och löpande
produktion i form av krysskabling (kablar tvinnas till grövre diameter). Området
som granskades avgränsades till två maskiner, krysskablingsmaskin 330 och
mantlingsmaskin 5.
För att undersöka vilka förutsättningar som finns gällande
produktivitetsoptimeringar resulterade teoristudien i användandet av den såkallade
MPU metoden. Endast P och U delen i metoden användes, där P står för
prestation och U för utnyttjandegrad. M som står för metod och användandet av
denna del är låst vid uppdatering av hård- och mjukvara, vilket ligger utanför
avgränsningen. Med hjälp av denna metod kunde uppsatsen knytas ihop för att
skapa en helhetsbild. Lean Production och incitamentsystem är strategier som har
används som verktyg för komma tillrätta med de problemställningar som skapats.
Kartläggningen av stopptider utfördes genom en absolut tidsstudie, där de två
aktuella maskinerna analyserades grundligt under två skift. För att få fram ett
tillförlitligt värde analyserades stopptider registrerade i Nexans datasystem, MOI
(Mätning och identifiering), tre månader bakåt i tiden. Värdet från MOI satte vi
sedan i relation till vårt uppmätta värde. Våra beräkningar enligt MPU metoden
ledde fram till en rad konkreta förbättringsåtgärder. De relativt enkla åtgärderna
bestod av att implementera ett fungerande incitamentsystem, införa ett Andon
system med ljud- och ljussignaler, utveckla den befintliga 5S metodiken, skapa
självstyrande lag, arbeta med MPU metoden och införa Norm meter som
produktivitetsmått.
2006. , p. 50